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古雷石化 | 环氧乙烷/乙二醇装置检修后满负荷运行


  近日,古雷石化EO/EG(环氧乙烷/乙二醇)装置按计划开车,顺利开启满负荷运行阶段。

  随着乙烯装置裂解气压缩机完成抢修并氮气开车成功, EO/EG(环氧乙烷/乙二醇)装置按计划开车。在古雷石化化工四部全员及各相关部门人员的不懈努力下,装置分别用时13、21小时采出合格环氧乙烷、乙二醇产品,且生产负荷稳步提升至100%,标志EO/EG装置检修后顺利开启满负荷运行阶段。

检修期间,分部以K-115(循环气压缩机)检修为主线,不仅成功完成压缩机油冷器旁路及过滤器改造、C-410塔(环氧乙烷精制塔)中沸器问题整改等多项检修任务,还对E-413(环氧乙烷精制塔进料换热器)至E-412(环氧乙烷精制塔中间再沸器)管线材质升级等项目进行技术改造,最大程度消除了装置缺陷隐患,降低装置各项能耗,确保EO/EG装置开得起、稳得住、长周期运行。

自C-410塔投运以来,E-412无法连续工作问题一直制约着装置优化运行。岗位人员多次尝试调整塔的生产负荷等操作,但E-413至E-412物料温度始终维持在80-90℃,无法达到108℃的设计温度,E-412热推动力不足,导致塔釜蒸汽消耗量增加、经济效益下降,还存在环氧乙烷落入塔釜液中的生产风险。
为解决这一难题,化工四部在检修期间重点实施E-413壳程入口增加手阀项目,通过手阀调整旁路FV-4116(环氧乙烷精制塔进料再沸器旁路流量控制阀)流量,提高E-413至E-412物料温度,成功降低了C-410塔运行的蒸汽用量。据估算,旁路手阀增加后,中压蒸汽消耗量节省约10t/h。

开车过程中,公司领导高度重视,对开车工作进行统筹谋划。装置管理人员、公司工艺专家及SD专利商技术人员全过程跟踪指导。操作人员精心准备、精细分工,按照既定的开车方案和进度安排执行操作。公用、设备、仪表、电气等部门/模块通力合作,确保开工各项条件的落实、所需物料的供应,为装置开车提供了有力保障。

目前,EO/EG装置稳定保持满负荷运行状态,各项参数均正常。下一步,化工四部全体人员将铆足干劲,齐心协力优化操作,将稳定高负荷生产,推进装置提质增效、节能降耗等各项措施落实到位,确保装置持续“安、稳、长、满、优”运行。



来源:表面活性剂网

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